制粒機多層強力調質器蒸汽配管原則
來源: 作者: 時間: 2006-10-25
隨著制粒技術的不斷進步,原有的單層調質器,已經不能滿足飼料對熟化及淀粉糊化的要求。根據熟化糊化的機理,在其他多種因素條件不變的情況下,飼料的熟化及淀粉糊化的程度,取決于加熱溫度和保溫時間,就后者而言,除了調整調質器漿葉角度外,就只能加大調質器直徑和加長調質器,這3種因素中前2種變化的量不能太多,我們將注意力放在不斷加長調質器的長度上。隨著長度的不斷增加,槳軸的剛性、制造加工難度等矛盾逐步突出,況且調質器過長,安裝及占用空間等方面也成問題。于是采用了將調質器做成多層并將其申聯起來使用。多層調質器實質上就是超長調質器的一種變型。各制造廠家的多層調質器出廠時,由于廠家往往是標準化模塊設計,所以每1層都有1個蒸汽進口,而用戶將每1個進口都接上蒸汽管,這樣一來,除了顯得配管較為復雜外,實際操作時,每個進日的蒸汽分配比例也難以控制。而且調質出的飼料產品質量不理想。我認為,不管是幾層調質器,都應只在最上層1個進口配給蒸汽,而將其他層進汽口封閉,其理由如下:
在其他因素不變的前提下,要想提高熟化程度,只有提高熟化溫度及延長保溫時間,當調質器總長度不變時,保溫時間是恒定的。那么剩下來的就是如何提高熟化溫度了。在一定的條件下,1個計量單位的飼料,所需添加的蒸汽總量是一定的。添加蒸汽的含水量,不能超過飼料所需要量的最大值,否則將堵塞環模和造成成品含水量超標。假如我們采用每層都配給蒸汽的做法,以3層調質器為例,每層配給蒸汽各占總量的只分之一。如果我們原定蒸汽的配給量,所提供的熱能,可將飼料升溫至85℃,假定物料的原始溫度為10℃。那么在第1層調質器經過配給總量的只分之一蒸汽后,物料溫度上升至35℃。第2層配汽后溫度升至60℃,第3層配汽后溫度升至需要值85℃,從這里可以明顯看出,在第1,2層調質器中,由于溫度太低,雖然總的保溫時間沒有變,但物料的熟化效果卻很差,并沒有發揮出多層調質器的優點。
那么為什么有些用戶會采用多層配給蒸汽的方案呢?究其原因,主要是對配汽機理了解不透徹,如果只在第1層配汽,物料通過長時間的運動,到環模成型時,溫度已經明顯偏低。在冬季室溫很低時,特別突出,原因是經過長時間的調質,物料的溫度通過外殼散熱,調質器層數越多,直徑越大,長度越長,這一現象越明顯。為了確保產品質量,應采用第1層總配蒸汽的方案,對于外殼散熱的問題,可加蒸汽保溫夾殼,這樣當然會增加設備購置費用和蒸汽能耗。為了降低能耗,在其外表包1層硅酸鹽之類的保溫材料,會明顯降低能耗,提高飼料調質質量。
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